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0.8Wt/a催化装置稳定系统环保停工改造

时间:2022-05-14 14:50:02 浏览次数:

摘要:随着新环保法、安全生产法的实施,环保工作已经关系到炼油装置的生存与发展。以往催化装置稳定系统停工,蒸汽吹扫多为直接排放大气。现如今按照环保停工要求,装置停工要做到汽“不上天,油不落”地,还要保证吹扫效果,不影响后期检修工作。因此,如何绿色、环保停工成为炼化企业共同的难题。辽河石化公司催化装置在2018年大检修前通过对稳定系统进行简单改造,达到了环保停工的要求。解决了稳定系统密闭、连续吹扫的难题。

关键词:催化  稳定系统;环保停工

前言

以前催化装置稳定系统停工吹扫所采用的方法多为塔底给汽,塔顶放空直接排放大气的方法。也就是通常所说的蒸塔,这种方法,会将塔内的存油和不凝气等介质带入大气中产生异味,造成污染。还会产生噪音污染。要求环保停工后一些装置将吹扫蒸汽引入火炬系统,这样看似没有在塔顶放空直接排放,但是,大量蒸汽进入火炬系统,不但影响火炬系统燃烧,还存在各装置互窜的风险。辽河石化公司0.8Wt/a催化装置稳定系统,在2018年大检修前,通过对装置进行简单改造,真正实现了,密闭连续吹扫,绿色环保停工。

1.装置简介

辽河石化公司催化裂化装置建成于1992年,原加工能力为60万吨/年,1997年装置进行扩能改造后,处理能力达到80万吨/年。2003年为提高液体收率,同时实现产品质量升级,对装置进行了两段提升管催化裂化技术改造。稳定系统由吸收塔(T301)、解析塔(T302)、再吸收塔(T303)、稳定塔(T304)以及相配套机泵、冷换设备及容器组成。

2.存在问题

2.1催化装置稳定系统停工吹扫所采用的方法多为塔底给汽,塔顶放空直接排放大气的方法。也就是通常所说的蒸塔,这种方法,会将塔内的存油和不凝气等介质带入大气中造成污染,还会产生噪音污染。

2.2某些企业稳定吸收、脱硫单元停工密闭接力吹扫工艺,需要增加一条装置外低压放火炬管线,吸收稳定四塔的吹扫蒸汽进入低压放火炬线。而这种吹扫工艺的不足之处有以下几点。

2.2.1稳定系统的扫线蒸汽将进入低压瓦斯放火炬管网,大量蒸汽进入放火炬管网,将影响火炬燃烧或者火炬无法燃烧,使蒸汽内携带的工业废气未经处理排入大气。

2.2.2放火炬管网为多套装置共同使用,存在互窜的风险。

2.2.3若多套装置同时停工检修,将增大放火炬管网的负荷,更容易出现含蒸汽的废气无法处理的情况。

3.改进思路

利用稳定系统现有流程将系统内各塔、管线、设备、有序连接,实现完全密闭连续吹扫。但需要解决以下各问题

3.1  如何将稳定系统各设备连接在一起形成一个完整的吹扫流程。

3.2  吹扫蒸汽如何处理。

3.3  吹扫过程中蒸汽中携带的烃类和不凝气如何处理。

3.4  吹扫过程中产生的凝结污水如何处理。

4.改进措施

4.1  从再吸收塔(T303)塔顶出口选择距离稳定塔(T304)顶出口最近的一点,引出一条DN150的管线,与稳定塔(T304)塔顶出口管线相联接。

这样稳定系统就能形成两条密闭吹扫流程。

第一条吹扫流程为:

两条流程的吹扫蒸汽最终都进入E308冷却为凝结水进入V303中。这样就可以解决吹扫流程和蒸汽最终去处的问题。

而吹扫过程中蒸汽携带的烃类和不凝气也将进入V303最后通过不凝气线进入火炬系统。这样又解决了吹扫过程中蒸汽中携带的烃类和不凝气如何处理问题。

4.2从稳定塔顶回流罐(V303)的酸性水线上引出一条管线与分馏酸性水泵入口连接.

这样将V303内的冷凝水通过酸性水泵(P209)送入酸性水汽提装置进行处理。解决了吹扫污水的处理问题。

5.应用效果

2018年辽河石化公司催化装置大检修,稳定系统通过以上改进措施,由图7所示,为改造后的完整流程。在停工期间实现了,零排放环保停工,人孔打开后系统内无存油,无异味,采样分析一次性合格。圆满完成检修任务奠定了坚实的基础。

6.結论

辽河石化公司催化裂化装置稳定系统,通过增加两条侧线的简单改造,有效的解决了催化装置稳定系统环保停工的各项难题。从未来发展来看,在环保形势日渐严峻的当下,零排放环保停工将成为所有炼化装置必须完成的任务,此项改造投入少,改动小,施工简单,便于实施。可供所有催化装置稳定系统和类似装置学习和借鉴。

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